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垃圾吊起重机检查及保养
时间:2015-12-24  点击:3337次

一 保养检查

1起重机日常检查:

垃圾吊起重机起吊前后的检查包括:检查供油、发热、噪音、紧固部分的松动、电气设备的连接、只的制动器、起吊具的钢丝绳有无异常,如有不良,应修理或更新。

2定期检查:

垃圾吊起重机不管有无异常或故障,都要对主要部分进行分部检查,找出日常检查中不良发现的不良部分。定期检查要根据使用频率及作业量规定检查时间,但是至少每年要进行一次全面的定期检查,每月进行一次月间检查。

主梁大梁 目测 机械损坏;焊缝及裂痕;防腐保护   

小车轨道及法兰 目测 磨损;法兰损坏   

限停开关 目测 损坏,紧固   

绞车偏移安全装置 目测 损坏,紧固,功能   

限位装置 功能检测 停止运行   

碰锁装置 目测 观察运行功能   

大梁与末端支架螺栓连接 检查是否紧固 紧固性;扭距;焊接部件连接金属板   

连接部分 检查紧固程度 工作标准;标准紧固力矩   

末端支架 目测及功能检测   

控制系统

隔离开关 检查电动功能;关合装置   

吊车开关 紧急停止功能   

控制单元 机械损坏;电气功能;连接件拉力缓冲      

保险丝 规定的电源值寄脱口功能;螺栓是否紧固   

接触器 触电的弧光腐蚀;连接件的牢固;磁力系统的灵活性   

绞车限位开关;防止碰撞系统;旁路控制系统 在运行中检查其功能附件牢固程度灰尘及计算     

磁力系统备用电池组 目测; 

报警设备 功能   

操作、控制系统  

时间、频率监测;继电器 功能;时间、频率控制循环   

钢索和电缆的固定 钢索和电缆的损坏刚所得松紧度控制   

报警及提示信号 状态清晰   

吊车轨道

主连接开关  检查电动功能   

地基 目测 地板有无裂痕   

支持梁;轨道法兰 目测紧固力矩 标准扭距力;焊接裂痕;机械变形   

轨道的连接 目测 替换及连接   

轨道的悬挂  机械损坏(悬挂杆);螺帽的稳固程度;连借杆   

限停装置  有无损坏   

防腐保护 目测    

二 垃圾吊起重机抓斗钢丝绳的维护检查:

1由于起重机钢丝绳属磨损件,由其引发的故障较多,所以要特别注意其日常检查,检查钢丝绳工作表面的磨损、腐蚀、润滑状况以及压板螺栓紧固情况等。

2发现下列状况时,应以换新:

21由于磨损,直径的减少超过公称直径的7%时。

22由于腐蚀而成下列状态。

221股线的表面出现点壮腐蚀面。

222因内部腐蚀而股线松动。

33由于变形而成下列状态:

331钢丝绳打结。

332弯曲幅度(在公称直径d25倍以内的区间)达到4/3d

333因局部受压而扁平化,而最小直径只有直径的2/3以下。

334钢芯突出。

334断股或断丝数超过丝数的10%

三 垃圾给料系统事故处理:

1液压抓斗不能进行开合动作:

11故障原因:

111供电电缆断线。

112过滤器堵塞。

113工作油脏污。

114油港及软管漏夜。

115电磁阀动作不良。

116安全阀的固定螺栓松动。

117油泵动作不良。

12处理方法:

121利用预备线或者更换。

122清洗过滤器或者更换。

123清洗或者更换工作油

124更换新的垫片、密封或0型环。

125更换线圈或电磁阀。

126放上压力表,在140kg/cm2处固定锁紧螺母。

127确认动作后,更换新的油泵。

2钢丝绳卷扬筒动作不良;

21故障原因:

211电动机烧坏。

212电动机的碳刷磨损。

213控制器接点烧损。

214电缆断线。

215开关或热敏继电器跳闸。

216电磁接触器破损或烧损。

217电源电压下降。

22处理方法:

221更换新的或更换线圈。

222更换新的碳刷。

223检查更新的控制器或电磁接触器接点。

224检查或更换电缆。

225弄清原因后再投入热敏继电器。

3电缆卷扬筒卷取不良,或卷筒有疲劳裂纹、轴被煎断导致吊物坠下:

31故障原因:

311电动机烧坏。

312卷筒裂纹,卷筒轴键磨损。

32处理方法:

321更换接点或更换新线圈。

322更换电动机。

4大车,小车行走动作不良:

41故障原因:

411小车行走电动机烧损。

412大车行走电动机烧损。

413大车、小车拖缆断线。

414大车、小车行走用控制接点烧损。

415开关或热敏继电器跳闸。

416电磁接触器破损及烧损。

417电源电压下降。

418轨道上有油或脏物;轮压不均,导致小车运行机构打滑。

419车轮直径偏差过大;小车价变形,导致小车运行机构打滑。

42处理方法:

421更换新的电动机或更换线圈。

422短线电缆更新。

423接点更新。

424弄清原因后再投入。

425更换接点或者更换新的。

426检查电磁接触器。

427去油污、脏污、调整轮压。

428重新加工车轮,火焰矫正变形。

5起重机大车车轮啃轨:

51故障原因:

511两主动轮直径不相等;传动系统偏差过大;金属结构变形;轨道顶面有油污。

52处理方法:

521重新车制车轮,检修调整传动系统;检验、校正、清洗油污。

6金属构件主梁下扰静动测试不符合要求:

61故障原因:

611长期超载运行;运行过程所致。

62处理方法:

621用火焰矫正法矫正,在主梁盖板下方焊一“副梁”用以加固;用张拉预应力拉杠的方法加固。

7主梁旁弯造成变形:

71故障原因:

711焊接工艺不当,焊接内应力所致;运输或存放不当。

72处理方法:

721用火焰矫正法,在主梁的凸起处加热,并适当配合矫正用的顶具或拉局。

四 垃圾给料系统检修后的验收:

检修后的验收工作,由值长负责组织有关人员会同检修工作负责人共同进行,验收结果应向值长汇报,验收合格,并经试转良好,工作票终结后方可投入运行。

垃圾给料系统在检修后的验收项目:                      

1检查检修部位是否完好。

2安静、动负荷试车程序进行鉴定、验收。

3查看电脑故障是否复位、消除。

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